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仅12小时!晋江气电公司攻坚消除金属管道隐患

作者:郭劲翔   时间 :2026-07-15   浏览:12

本网讯  7月12日,晋江气电公司利用4号机组停机窗口期,开展核心金属管道专项隐患排查,逐一进行测厚和无损检测,及时发现高压主蒸汽管道温度套管管座存在裂纹。公司迅速组织技术骨干进行现场技术研判,确定该裂纹具有较强的延展性,抢修作业刻不容缓。

“这个裂纹位于温度套管管座处,有30mm长,存在很大的安全隐患,机组投运后在高温高压蒸汽及交变热应力的持续作用下,将快速向管道母材扩展,轻则引发高温高压蒸汽泄漏,重则发生管道爆裂,严重威胁现场作业人员生命安全,甚至导致机组非计划停运影响区域电网稳定供电,后果不堪设想!”晋江气电公司设备管理部机务主管洪宗妙眉头紧锁。

该公司立即启动专项应急处置流程,统筹人员、物资调配,落实安全技术措施,倒排抢修作业时间,经过12小时连续奋战,补焊作业严格按照技术标准顺利完成,这一隐蔽风险在机组启动前被彻底消除。

特别是夜间的补焊作业现场,技术人员全程旁站盯控,抢修作业人员半蹲俯身维持作业姿势,汗水早已浸透后背,防护罩遮挡住大半面容,却遮不住眼中的专注。他们的注意力都牢牢锁在焊缝上,打磨清理、预热补焊、焊后热处理、着色复检,确保每一道工序都严格遵循工艺标准。

一直以来,晋江气电公司始终将承压部件风险防控作为设备管理的重中之重,建立健全停机窗口期专项排查治理机制,针对易引发机组非停的金属管道制定专项排查方案,细化检测项目与技术标准,坚持“停一次机、排查一轮、治理一批”,确保高危隐患早发现、早处置,持续推动隐患治理从“被动抢修”向“主动防控”转变。

此次安全隐患的成功排查与高效消除,是晋江气电公司安全管理体系与专业运维能力的又一次生动实践。近年来,公司持续深化设备全生命周期精细化管理,不断提升隐患预判和快速处置能力,为保障机组安全稳定运行、筑牢区域能源供应安全防线打下了坚实基础。公司将继续绷紧安全生产这根弦,持续完善设备隐患排查治理闭环管理体系,以“时时放心不下”的责任感,以更可靠的设备运维能力,坚守电力能源保供阵地。

 

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